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福海创空压机轴瓦国产化改造成功落地
文章字数:803

  本报讯 近日,福海创公司空压机单悬臂转子轴瓦国产化改造项目成功落地,不仅攻克了化工生产中轴瓦偏磨、温度超标等行业难题,更实现了压缩机高转速轴瓦国产化技术的关键性跨越。
  在化工生产中,空压机单悬臂转子轴瓦的运行问题长期制约设备寿命与生产连续性。为破解这一问题,该公司设备管理部以金斯伯雷轴瓦结构为核心,整合设计与制造资源,从材料、结构、进油三大核心维度实现创新升级。材料上,将推力瓦瓦片基材升级为铬铜,凭借其优良导热性使轴瓦运行温度降低约20℃,有效规避热变形风险;结构上,以类金斯伯雷自适应结构替代传统米歇尔结构,通过弹性支撑实现瓦片载荷动态均衡分配,大幅提升设备运行稳定性;进油系统采用球面偏置进油点设计,扩大油膜间隙、提升油流量,增强油膜稳定性并减少边界润滑区,有效抑制微动磨损。
  项目的高效落地彰显了多方协作的合力与严苛的品质管控。在筹备阶段,设备协调员攻克安装空间受限、成本控制等难题,量身定制适配性改造方案,并协调供应商优化生产流程,将轴瓦制作周期从4个月压缩至40天;在设备更换环节,团队仅用6小时便完成轴瓦更换与精准调整,凸显国产化替代的效率优势。全过程中,项目组对改造质量实施全流程严苛管控,图纸审查阶段逐项核验关键参数,安装阶段坚持数据复核“零容忍”,投用阶段实时监控运行参数,最终改造效果显著,各项性能指标均达到预期,验证了方案的科学性与
  可靠性。
  此次改造从根本上消除了空压机运行隐患,保障生产线连续稳定运行,同时大幅降低维修成本,为公司降本增效开辟了新路径。这一突破不仅打破了国外技术对化工关键设备核心部件的制约,更彰显了福海创在自主创新与自主可控方面的硬实力。
  未来,福海创将持续深耕关键设备国产化技术研究与应用,提升设备自主管理与创新能力,既为公司高质量发展筑牢设备保障,也为化工行业核心部件国产化替代贡献实践经验。 (洪江武 摄影报道)